
Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o. zakończyły realizację projektu pn. „Centrum Badań i Rozwoju Recyklingu Odpadów Polipropylenowych ze wskazaniem na worki Big-Bag”, współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Celem Projektu było utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego oraz opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu poużytkowych worków typu Big-Bag, umożliwiającej uzyskanie wysokiej jakości regranulatu polipropylenowego (PP), przeznaczonego do dalszego przetwórstwa przemysłowego. W ramach Projektu Spółka wybudowała i uruchomiła firmowe Centrum Badań i Rozwoju, obejmujące halę badawczo-doświadczalną wraz z pełnym wyposażeniem w specjalistyczną aparaturę oraz linię technologiczną do recyklingu mechanicznego tworzyw sztucznych. Infrastruktura ta umożliwiła prowadzenie kompleksowych prac B+R obejmujących analizę surowca wejściowego, optymalizację procesów technologicznych oraz ocenę właściwości uzyskiwanych materiałów. W okresie realizacji projektu oraz w fazie jego trwałości przeprowadzono prace B+R, których efektem było opracowanie unikalnej sekwencji operacji jednostkowych w procesie recyklingu worków Big-Bag. Technologia obejmuje m.in.: wieloetapowe rozdrabnianie materiału, intensywne mycie i separację zanieczyszczeń, odwirowywanie, suszenie i wyciskanie płatka PP, końcowe oczyszczanie z wykorzystaniem sortera optycznego do separacji PVC. Przedmiotowy proces został wdrożony do działalności produkcyjnej Spółki. Zastosowana konfiguracja urządzeń oraz dobór parametrów procesowych pozwoliły na radykalne ograniczenie zanieczyszczeń w uzyskiwanym płatku PP oraz na obniżenie wilgotności materiału, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego przetwórstwa. Otrzymany w wyniku badań regranulat polipropylenowy (produkt nr 1 wdrożony do oferty handlowej Spółki) charakteryzuje się stabilnymi właściwościami przetwórczymi i mechanicznymi oraz bardzo niską zawartością wilgoci (po procesie suszenia). W ramach projektu opracowano również metodę modyfikacji regranulatu dodatkiem nanomiedzi, co pozwoliło uzyskać właściwości aseptyczne (biobójcze) materiału. Na bazie opracowanego regranulatu uruchomiono produkcję aseptycznych wiader o pojemności 10 litrów (produkt nr 2 wdrożony do oferty handlowej Spółki), przeznaczonych m.in. do zastosowań w przemyśle chemicznym. Skuteczność działania biobójczego potwierdzono w badaniach laboratoryjnych. Opracowane rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony patentowej jako nowatorski sposób wytwarzania regranulatu PP z recyklingu worków Big-Bag oraz wyrobów o właściwościach aseptycznych. Dodatkowo realizacja projektu przyczyniła się do utworzenia i utrzymania 3 nowych miejsc pracy w obszarze B+R. Wartość projektu: 10 367 191,86 PLN Dofinansowanie z UE: 3 998 372,50 PLN
|